孤东油田集输系统技术分析及进步效益策略

时间:2024-05-26 02:06:22 经济毕业论文 我要投稿
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孤东油田集输系统技术分析及进步效益策略

论文关键词:集输系统 联合站 电脱水 三相分离器
  论文摘要:孤东原油处理系统现有联合站座,目前原油处理生产工艺以东一联为中心处理站,其它3座联合站为卫星站。即经过其它3座联合站初步沉降处理以后的原油再进东一联进行集中处理,污水经过各联合站多级处理合格后就地回注。从长远角度考虑,对于像孤东油田等导电性较强的原油进行高频电脱水,有必要以4个联合站为依托,建立4座老化油处理站,对全厂的老化油进行集中处理,杜尽其在原油脱水工艺中进行循环,从而降低油气处理用度,进步经济运行质量。
  1集输系统技术经济分析
  孤东原油处理系统现有联合站4座,目前原油处理生产工艺以东一联为中心处理站,其它3座联合站为卫星站。即经过其它3座联合站初步沉降处理以后的原油再进东一联进行集中处理,污水经过各联合站多级处理合格后就地回注。
  在4座联合站中东三联没有电脱水工艺和净化油稳定系统,东四联没有电脱水工艺和稳定系统集输各联合站的加热炉效率、输油泵效和输油泵系统效率较高;各联合站的原油稳定率、油气损耗率和原油处理本钱,尤其处理吨油耗气本钱较高。造成这些现象的原因如下:
  (1)东四联设计时,没有原油稳定系统,其它3座联合站的前塔原油稳定系统,投产初期由于工人技术水平的限制,基本处于停运状态。随着投产时间的延长,设备及辅助系统腐蚀、老化严重,已经处于报废或半报废状态,造成大量自然气和轻烃浪费,且使原油稳定率和油气损耗率严重超标。
  (2)分水器能缓解由于原油含水上升、液量增大而造成的原油脱水处理设备处理能力不足,设备虽处于超负荷运行状态但起到了重要作用。随着油品性质的变化和三次采油技术的不断发展、创新分水器原油出口含水偏高且不能分离自然气,造成大量燃料油的浪费,使处理吨油耗气本钱偏高。
  (3)大罐热沉降放水工艺越来越不适用油站正常生产需要。表现为外输原油含水不稳定,出现持续性高含水,4座联合站原油沉降不分层,主要原因有:①随着三次采油量的增加,进站液聚合物含量上升;②大罐热沉降放水工艺使用时间延长,老化油量增多,从而使电脱水处理设施越来越不能正常运行,破乳剂更加难以适应油品性质的变化;③每年年龄两季清砂回收的油水直接进进油站一次沉降罐,回收期长达3个月,对油站系统运行有较大的影响。
  2优化系统工艺设备
  2.1

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